不銹鋼拋光后亮度等級 目測法,將拋光后零件 表面的光亮度分為5級:
1級:表面有白色氧化膜,無光亮度;
2級:略有光亮,看不清輪廓;
3級:光亮度較好,能看出輪廓;
4級:表面光亮 ,較清晰地看出輪廓 (相當于電化學拋光的表面質量);
5級:鏡面般光亮。

在磷化配方中,大家也許還經常可見到“三合一”、“四合一”,即除油除銹磷化鈍化綜合處理劑,由于這類幾合一處理劑,在國內外都不提倡采用,這量不作敘述。
1 配方組成及性能
1.1 常溫低溫型磷化
常溫磷化是不加溫磷化,溫度范圍是5~30℃。低溫磷化通常指磷化溫度為35~45℃的磷化工藝,在有些情況下即使溫度偏高偏低一點,也認為是低溫磷化,尚無統一的標準。常溫低溫磷化絕大部分以輕鐵系磷化、鋅系磷化為主,當然也有改進型,如在鋅系磷化中加入Mn2+、Ca2+、Ni2+等改性,仍習慣稱之為鋅系磷化,配方及性能見表1。
鐵系輕型磷化形成彩色或灰色磷化膜,純用鉬酸鈉促進劑得到全彩色磷化膜,純用NO3-或ClO3-促進劑得到灰色磷化膜,用鉬酸鹽和NO3-、ClO3-混合促進劑將形成彩色或灰色混合色膜。輕鐵系磷化不能形成厚膜,膜重總是在1g/m2以下。它與涂漆配套的一個顯著特點是使漆膜的抗彎曲、抗沖擊性能特別好。一般優于其他類型如鋅系、錳系、鋅鈣系磷化。輕鐵系磷化槽液還有一些獨特的優點,即不需要表面調整;磷化沉渣特別少;槽液工藝范圍寬,管理方便,但不足之處是耐鹽霧性能稍差。輕鐵系磷化與粉末涂裝、陽極電泳配套應用多一些,與鋅系磷化相比不會有很大的差別。
有一種脫脂-磷化“二合一”的輕鐵系磷化,其槽液成分基本與常規輕鐵系磷化相同,只不過額外加入一些表面活性劑起脫脂作用,通常以噴淋方式使用,當然還需加一定的消泡劑。這種脫脂-磷化“二合一”工藝,在國內外都有應用:還有一類高游離酸度(含有較高濃度的磷酸)的輕鐵系磷化,同樣形成輕鐵系磷化膜,它同時還可以兼顧除油除銹功能。這種輕鐵系除油除銹磷化液與那些不水洗型“三合一”、“四合一”有著本質區別,真正形成了輕鐵系磷化膜。
常溫低溫鋅系磷化是使用非常廣泛的一種磷化工藝,特別是在家用電器行業,低溫鋅系磷化完全占有統治地位。甚至在汽車行業,低溫鋅系磷化也占有一定的比重。常溫低溫鋅系磷化一般需要膠體鈦表面預處理,一則細化磷化晶粒形成薄型磷化膜;二則提高磷化成膜速度。低溫鋅系磷化經表面膠體鈦調整預處理的工件,在35~45℃溫度范圍內,噴淋時只需1~2min,浸泡也只需要3~8min即可形成均勻完整細致的磷化膜,膜重1.5~2.5g/m2,通過調節游離酸度等方法可稍微增加膜厚。常溫低溫磷化與各類涂漆均具有很好的配套性。
促進劑
本品為淡黃色透明液體,為磷化液專用配套產品,可通用于各類灰膜磷化液。每添加0.1%促進劑點數大約升高0.5~1個點。
二、 處理方式:采用浸漬式處理。
三、 使用劑:
名 稱 理 化 性 質
外 觀 狀 態
DD-303銅光劑不同于傳統的三酸拋光,其大特點是不含硝酸,無黃色氮氧化物煙霧產生,溶液穩定,操作簡單,常溫作業,拋光速度快,無過腐蝕,效果好。
一、處理方式:采用浸漬處理。
二、使用劑:名稱外觀銅光劑淡黃色透明液體
三、質量指標:比重:1.5±0.08???PH值:≤1 溫度:常溫 時間:3 ~8min
四、工藝:1.工藝流程:拋光?—→?水洗?—→?固色?—→?水洗?—→?水洗?—→ 干燥
2.工藝條件:
a)拋光:濃度:4%; 溫度:10 ~ 40℃;
b)固色:濃度:1:1; 溫度:常溫; 時間:30s;
c)比重:1.5±0.8
五、處理液的配制:(原液使用)
六、補充和調整:連續生產中,隨各組份的不斷消耗,銅光劑濃度變低,工作液中銅離子濃度不斷增加。此時可將溶液冷卻,去除底部硫酸銅結晶,然后加入少許硝酸鈉繼續使用。
七、特點:
①本品在使用過程中可避免大量“黃龍”氣體溢出,有利于環境保護和操作者身體健康,簡化了“黃龍”處理設備;
②本品操作便捷、方便,經處理后光亮如新;
③該產品生產成本低。
八、使用注意事項:
1、銅件表面氧化膜和油污嚴重,應預先進行處理除油和預腐蝕處理,以免大量油污帶入拋光液中,影響洗出的效果。
2、在拋光液操作過程中,要經常抖動或翻銅件,以防止擠壓。產生拋光質量不佳,色澤不均勻等問題。
3、銅件拋光后一定要水洗徹底且水洗干凈,以防止拋光后銅件在空氣中受氧化而變色,再進行固色。
4、連續生產中,隨各組份的不斷消耗,銅光劑濃度變低,工作液中銅離子濃度不斷增加,此時可將溶液冷卻,去除底部硫酸銅結晶,然后加入少許硝酸鈉繼續工作。
九、產品包裝:25公斤/桶,貯存于陰涼干燥處。
17.拋光后經擦拭干凈扔無光澤,有淺蘭色陰影什么原因?
原因分析:可能是電化學拋光液配制后,未進行加熱及通電處理,或溶液操作溫度偏低。
解決方案:120℃下加熱電拋光液一小時或將電解液加熱到規定溫度。
18.拋光后無光并且有黃色斑點是什么原因引起的?
原因分析:可能電化學溶液的相對密度偏小,已小于1.70。
解決方案:調整電拋光的相對密度或在80—100℃條件下加熱濃縮以增大起相對密度。或是更換新液。
19.工件拋光后,為什么從槽中取出就出現褐色斑點?
原因分析:可能是電拋光不夠,或是時間較短。
解決方法:首先適當延長拋光時間,如果無作用,則可能是溫度或者電流密度不夠的問題。




