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發布時間:2026-03-21 04:44:50
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小松 SAA6D107E-1
(kw/rpm)110/2000
(L)6.69
6缸、直噴、渦輪增壓、后冷卻式發動機;滿足2006EPA/Tier3和EUIIIA級標準。
小松PC200-8挖掘機
軸向柱塞馬達×2(帶停車制動器)
軸向柱塞馬達×1(帶回轉保持閥)
(l/min)439
(Mpa)37.3
(Mpa )28.9
(Mpa )3.2先導油路
400
(L)400
(L)135
(L)23.1
(L )20.4
設計噴霧除塵裝置時,應根據其原理、實際揚灰情況、噴霧距離及噴霧覆蓋范圍,選取噴嘴位置、噴嘴類型、噴嘴數量,并按照下列公式計算每條水路的壓力和流量。
先根據公式(1)~(4),計算出噴嘴直徑和水泵流量,以便選擇適合的水泵和噴嘴。再根據所選水泵和噴嘴的參數,校核噴霧壓力和各水路流量,達到既保證噴霧除塵效果,又節約水源的要求。
使用該高壓噴霧除塵裝置,既可抑制移動式破碎站工作過程中產生的揚塵,又可減少用水量和能耗。此方法可應用于各種噴霧除塵產品。
一臺52t液壓挖掘機左側履帶行走無力,爬坡能力很弱,在軟基地面上行駛,左側履帶無動作,但工作裝置的動臂、斗桿、鏟斗和回轉裝置動作均正常。該挖掘機左、右兩側行走液壓回路基本相同,其左側液壓回路主要由行走換向閥1、減壓閥2、前進制動單向閥3、平衡閥4、后退制動單向閥5,溢流閥6、高低速閥7、高低速缸8,行走馬達9、制動缸10、減速器11等組成。

活塞打擊鋼釬后到達下止點,滑閥v3腔與v1常高壓腔斷開,滑閥下部作用力大于上部,滑閥開始上升,完成破碎錘的1次打擊過程,原因分析:根據故障現象及破碎錘工作原理,初步分析該故障原因可能有以下5種:一是液壓系統有故障,造成液壓系統工作壓力低,無法推動活塞移動,導致打擊無力。二是氮氣壓力過低,無法形成破碎沖擊力。三是滑閥卡滯,造成滑閥無法正常換向。四是活塞磨損造成卡滯。五是內襯套磨損。
故障排查:根據以上分析,我們對該破碎錘的故障進行了排查。首先,排查液壓系統。將挖掘機工作模式置于破碎模式,將破碎錘的來油、回油管路上的截止閥關閉。在挖掘機駕駛室顯示屏控制面板上調整出主泵壓力顯示欄,踩下破碎錘腳踏閥進行打擊動作,讀出液壓系統壓力為18.6mp。上述檢查說明該液壓系統沒有故障。故障排查:根據以上分析,我們對該破碎錘的故障進行了排查。其次,檢測氮氣壓力為0.9mp。查看該破碎錘工作參數可知,該壓力值處在正常范圍之內。上述檢查說明故障不是氮氣壓力低造成。

后,更換減壓閥調壓彈簧后試機,故障消除。在此次故障診斷中,我們先通過分析和推理,縮小了故障排查的范圍,再利用壓力表及挖掘機器對行走液壓回路進行檢測,在不拆卸行走馬達及減速器總成的情況下,快速排除了故障,降低了維修成本。
起重機無回轉動作,一般是回轉機構的機械傳動裝置或其電控系統出現故障。本文針對塔式起重機(簡稱塔機)和門式起重機出現的3例無回轉故障,分析產生該故障的原因,并提出排除方法。1臺f023b型塔機作業過程中做回轉動作時,伴隨著當的一聲,回轉動作突然停止。分析認為,該塔機回轉動作突然停止時發出的聲音比較沉重,很可能是其回轉機構機械傳動裝置出現故障。該塔機回轉機構機械傳動裝置由電動機、傳動膠帶、制動器、減速器(2臺)、小齒輪、大齒圈等組成,其發生故障的原因可能有以下3個方面:一是傳動膠帶斷裂,二是減速器出現故障,三是大齒圈出現故障。
該機工作裝置液壓系統原理如圖1所示。液壓系統設有組合式操縱閥,該閥由單向閥(4,10)、主溢流閥3、過濾器23、補油閥(6,7、12、13)、推土鏟提升閥5、推土鏟傾斜閥21、松土器提升閥11等元件組成,并安裝在推土機右側封閉式工作裝置油箱內部。工作泵2將壓力油經主溢流閥3泵入組合式操縱閥內,通過操縱推土鏟提升伺服閥26,可控制推土鏟提升閥5,從而推動推土鏟提升缸9實現推土鏟提升、下降、保持、浮動動作;當需要改變推土鏟傾斜狀態時,可通過操縱推土鏟傾斜伺服閥28來控制推土鏟傾斜閥21,實現推土鏟左、右傾斜和保持動作。選擇閥15和換向閥17主要用于控制松土器的提升或下降動作。變速泵25產生的壓力油進入行走液壓系統的速度閥和方向閥,以實現推土機行駛時的變速及轉向。
故障排查:針對故障現象,結合上述工作原理,判斷該機電控和液壓系統存在問題,因此分別對該機的電控和液壓系統進行排查,如下所述。首先,打開電源開關,系統自檢正常。此時觀察系統各項目指示燈均正常(綠色),報警總燈也正常,只有蜂鳴器始終傳出報警聲。故障排查:針對故障現象,結合上述工作原理,判斷該機電控和液壓系統存在問題,因此分別對該機的電控和液壓系統進行排查,如下所述。其次,查找電路時發現系統設置了倒退報警。檢查操縱手柄正處于倒擋位置,因此導致蜂鳴器鳴響。將操縱手柄置于空擋位置,報警聲立即停止。